Forord

Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen) er en uafhængig statslig organisation, der har til formål at undersøge havarier, ulykker og hændelser inden for luftfart og jernbane.

Havarikommissionen undersøger flyvehavarier og alvorlige flyvehændelser med henblik på at forebygge sådanne. Sikkerhedsundersøgelserne omfatter civile luftfartøjer over eller på dansk territorium samt uden for dansk territorium, hvor dansk registrerede civile luftfartøjer er involveret, medmindre det, med fremmed stat, er aftalt, at denne foretager sikkerhedsundersøgelsen.

I overensstemmelse med EU-forordningen 996/2010, luftfartsloven og ICAO bilag 13 afspejler denne rapport Havarikommissionens tekniske og operative vurdering af det indtrufnes omstændigheder, dets årsager og konsekvenser.

Sikkerhedsundersøgelserne har alene et flyvesikkerhedsmæssigt formål og tager ikke sigte på at placere skyld eller ansvar. Derfor kan enhver brug af denne rapport til andre formål end at forebygge fremtidige flyvehavarier og alvorlige flyvehændelser føre til fejlagtige eller misvisende fortolkninger.

Eftertryk med kildeangivelse må offentliggøres uden særskilt tilladelse.

Generelt

Sagsnummer:

2024-457

UTC dato:

05-09-2024

UTC tid:

17:41

Begivenhed:

Havari

Sted:

Roskilde (EKRK)

Personskade:

Mindre

Registrering:

OY-NAL

Luftfartøjstype:

Maule M-7-235

Flyveregler:

Visuelflyvereglerne (VFR)

Operationstype:

Privat

Flyvefase:

Landing

Luftfartøjskategori:

Fastvinget

Sidste afgangssted:

Anholt (EKAT)

Planlagt landingssted:

Roskilde (EKRK)

Skade på luftfartøj:

Ødelagt

Motortype:

1 x Lycoming IO-540-W1A5D

Synopsis

Notifikation

Alle tidsangivelser i denne redegørelse er koordineret universaltid (UTC).

Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om havariet d. 05-09-2024 kl. 18:00 fra Politiets vagtcentral i Roskilde.

Havarikommissionen notificerede the European Aviation Safety Agency (EASA), the Directorate General for Mobility and Transport (DG MOVE), the United States (US) National Transportation Safety Board (NTSB) og Trafikstyrelsen om havariet d. 06-09-2024 kl. 11:25.

Havarikommissionen kontaktede Forsvarets Flyvehavarikommission (FHK) d. 06-09-2024 kl. 11:31.

Havarikommissionen notificerede L’Agnezia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) d. 04-10-2024 kl. 10:32. ANSV tilknyttede en akkrediteret repræsentant til sikkerhedsundersøgelsen.

Sammenfatning

Utilstrækkelig sidevindskorrektion under landingsafløbet medførte, at venstre vinge utilsigtet løftede sig. Flyet kørte mod højre og efterfølgende ud over landingsbanens sidebegrænsning.

Pilotens besluttede sig for at afbryde landingen (gå rundt), gav fuld gas og bragte flyet i luften ved en lav flyvefart. Højre vinge stallede, og flyet indledte et spind mod højre.

Højre vingetip kolliderede med et hegn, og flyet havarerede på en mark.

Havariet skete i dagslys og under visuelle vejrforhold (VMC).

1

Faktuelle oplysninger

Flyvningens forløb

Flyvningen var en privat VFR-flyvning fra Anholt (EKAT) til Roskilde (EKRK).

Før ankomsten til Roskilde kontrolzone anmodede piloten om at flyve ind i kontrolzonen via VFR-rapportpunkt Valby for landing. Flyvelederen instruerede piloten i at flyve ind i kontrolzonen via Valby for en venstrehåndsanflyvning til bane 11.

En redningshelikopter (EH101 Merlin) fløj østfra ind i Roskilde kontrolzone, og flyvelederen advarede piloten i OY-NAL om potentielle randhvirvler fra et foran-flyvende medium-kategori luftfartøj (redningshelikopteren).

Flyvelederen instruerede piloten om at lande efter redningshelikopteren, der ville anflyve dens helikopterlandingsplads beliggende nord for bane 11. Piloten svarede flyvelederen, at piloten ville flyve en cirkel før finaledrejet for at sikre tilstrækkelig separation til redningshelikopteren.

Redningshelikopteren landede på dens helikopterlandingsplads ca. 260 meter (m) nord for sætningszonen til bane 11.

Flyvelederen gav piloten tilladelse til at lande på bane 11: ”O-AL, vinden er 80° 9 knob (kt). Bane 11, tilladt at lande”.

Ca. et minut senere rapporterede flyvelederen vindoplysninger til piloten: ”O-AL, vinden er nu 80° 7 kt med max 17. Og variabel mellem 30° og 100°”. Piloten svarede: ”Ja, jeg får også lidt sjove kast heroppe, O-AL”.

Piloten konfigurerede flyet for landing og udfældede flyets flaps til flapposition 40°.

Piloten satte flyet i sætningszonen på bane 11 ca. 2 minutter og 46 sekunder efter, at redningshelikopteren landede på dens helikopterlandingsplads.

Piloten oplevede sætningen som værende god, men kort tid efter oplevede piloten et kraftigt vindstød fra venstre, og at venstre vinge løftede sig. Flyet drejede mod højre.

Da flyet havde retning mod et banekantslys, besluttede piloten sig for igen at bringe flyet i luften. Piloten gav fuld gas og trak kontrolrattet tilbage.

Flyet kom i luften ved en lav flyvefart, steg, men krængede derefter brat mod højre. Piloten observerede samtidigt en advarsel for stall (rødt lys).

Flyet ændrede kurs ca. 180 grader mod højre i lav flyvehøjde, og undervejs kolliderede højre vingetip med lufthavnens afgrænsningshegn. Flykroppen og højre vinge kolliderede med terrænet, og flyet tippede rundt til venstre og endte op på ryggen.

Flyvelederen iværksatte en redningsaktion, og piloten evakuerede selv flyet.

Tilskadekomst af personer

Tilskadekomst

Besætning

Passagerer

Andre

Omkomne

 

 

 

Alvorlig

 

 

 

Mindre

 

 

Skader på luftfartøjet

Flyet blev ødelagt.

Figur 1. Skader på flyet
Figur 1. Skader på flyet

Andre skader

Maximalt 120 liter (l) flybrændstof (100LL) lækkede fra flyets brændstoftanke ud på marken.

Lufthavnens afgrænsningshegn blev beskadiget.

Foto 1. Skader på hegnet
Foto 1. Skader på lufthavnshegnet

Oplysninger om personel

Certifikat og helbredsgodkendelse

Piloten – mand 58 år – var indehaver at et gyldigt privatflyvercertifikat (PPL (A)).

Pilotens certifikatrettighed (Single Engine Piston (SEP) Land) var gyldig indtil d. 31-08-2025.

Pilotens helbredsgodkendelse (Light Aircraft Pilot License (LAPL)) var gyldig indtil d. 12-10-2025.

Flyveerfaring

 

Seneste 24 timer

Seneste 90 dage

Total

Antal timer, alle typer

1:25

13:05

394:35

Antal timer, denne type

1:25

11:00

166

Antal landinger

1

21

781

Oplysninger om luftfartøjet

Generel information

Flyfabrikant:

Maule

Flytype:

M-7-235

Fabrikationsnummer:

4004C

Luftdygtighedseftersynsbevis:

Udløbsdato d. 25-03-2025

Motorfabrikant:

Lycoming

Motortype:

IO-540-W1A5D (235 hestekræfter)

Propelfabrikant:

McCauley

Propeltype:

B3D32C414-C/G82NDA-2 (80” constant speed)

Maksimum tilladte start- og landingsmasse (MTOM/MLM):

 

2.500 pund (lbs)

Brændstofbeholdning (start/havari):

184 l / 142 l

Total flyvetid:

2.927 flyvetimer (FH)

Seneste vedligeholdelse:

100 FH/årlig inspektion d. 10-07-2024 ved 2.915 FH

Flyet var udstyret med et halehjul. Halehjulet var, med fjedre installeret til dæmpning af udslag, forbundet til sideroret via kabler.

Flapsystemet var mekanisk (et flaphåndtag mellem forsæderne) og havde fem indstillinger:

-7° (cruise), 0° (stigning/climb), 24° (start/takeoff), 40° (landing), 48° (anbefalet til landing).

Flyets hastighedsmåler indikerede flyvehastigheden i km/t på yderskalaen og kt på inderskalaen.

Piloten forklarede, at flyet ”ikke havde ret meget rorkontrol” under landingsafløb.

Flyvehåndbog (AFM)

Sektion 3.3.F. angav en maksimalt demonstreret sidevindskomponent (med flaps udfældet til 48°) på 14 miles per hour (mph) (ca. 12 kt).

Den anbefalede flapposition ved landing i 14 mph eller kraftigere sidevind var 0°. 14 mph var ikke at betragte som begrænsende ved flapposition 0°.

Flyets stallhastighed var 52 mph (45 kt) ved flaps udfældet til 48°, motoren i tomgang og maksimum tilladt masse.

En rotationshastighed (Vr) var ikke angivet.

Masse og balance

Emne

Masse

 (lbs)

Arm

(Inches (In))

Moment

(lbsIn)

Tommasse:

1.606,1

12,3

19.755

Pilot (108 kg):

238,1

20,0

4.762

Brændstof (142 l):

225,4

24,0

5.410

Totalmasse på havaritidspunktet:

 

2.069,6

 

14,5

 

29.927

Figur 2. Illustration af flyets masse og balance i forhold til fabrikantens begrænsninger
Figur 2. Illustration af flyets masse og balance i forhold til fabrikantens begrænsninger

Meteorologiske oplysninger

Lufthavnsudsigt

TAF EKRK

051412Z 0515/0524 09014KT CAVOK TEMPO 0515/0517 09015G25KT=

Aeronautisk rutinevejrmelding

METAR EKRK

051720Z AUTO 08008KT 050V120 9999 NCD 23/14 Q1021=

METAR EKRK

051750Z AUTO 08008KT 040V110 9999 NCD 22/14 Q1022=

Vinddata

EKRK optog rå vinddata (vindretning og -hastighed) hvert sekund fra en vindmåler (anemometer) placeret ca. 280 m nordvest for banekrydset. Disse vinddata blev anvendt til at generere meteorologiske rapporter (MET-rapporter).

Flyvelederne i kontroltårnet fik vist vindoplysningerne fra MET-rapporterne. Vindoplysningerne blev opdateret hvert 10. sekund.

En MET-rapport indeholdt:

-        Middelvind (vindretning og -hastighed) målt de seneste 2 minutter.

-        Maksimal variation i vindretning målt de seneste 10 minutter.

-        Minimum og maksimum vindstød målt de seneste 10 minutter.

Variationen i vindretningen blev kun vist på MET-rapporten, hvis den var 60° eller mere. Vindstød blev kun vist på MET-rapporten, hvis de var 10 kt eller mere over 2-minutters middelvindshastigheden.

Havarikommissionen rekvirerede en kopi af MET-rapporter og de rå vinddata for tidsrummet omkring havariet. Uddrag af rå vinddata med Havarikommissionens beregninger af sidevindskomponenter er præsenteret i bilag 1.

Kommunikation

Piloten var i radiokontakt med Roskilde Tower (118,905 Megahertz (MHz)).

Havarikommissionen rekvirerede en kopi af radiooptagelsen. Optagelsen var af god kvalitet og nyttig for Havarikommissionens sikkerhedsundersøgelse.

Oplysninger om flyvepladsen

Generel information

Flyvepladsens referencepunkt:

55 35 08,04N 012 07 53,14Ø

Elevation:

146 ft

Baneretninger:

03/21, 11/29

Banedimensioner (bane 11)

1.799 m x 31 m

Baneoverflade:

Asfalt

Flight recorders

Flyets instrumentering

Flyet var udstyret med et motorinstrument (JP Instruments EDM/EGT 701), der optog flyvningen. Motorinstrumentet var intakt og funktionelt, og Havarikommissionen afmonterede og downloadede data fra motorinstrumentet.

Motorinstrumentet optog et datapunkt hvert sjette sekund (0,167 Hertz (Hz), hvilket var standardopsætningen). Motorinstrumentet optog følgende parametre:

Tidspunkt, Exhaust Gas Temperature (EGT), Cylinder Head Temperature (CHT), Outside Air Temperature (OAT), manifoldtryk (MAP), motoromdrejninger (RPM), brændstoftryk, aktuelt brændstofforbrug (Fuel Flow (FF)), olietryk, batterispænding, olietemperatur, totalt forbrugt brændstof (Fuel Used (FU)) og tachotimer.

Motorinstrumentet havde ydermere mulighed for at optage positionsdata, såfremt en GNSS-modtager (Global Navigation Satellite System) var forbundet, hvilket ikke var tilfældet.

Pilotens tablet

Piloten anvendte under flyvningen en tablet med installeret navigationssoftware, der optog flyvningen. Havarikommissionen downloadede en kopi af flyveoptagelsen.

Navigationssoftwaren optog datapunkter med varierende tidsrum (optagelsesopløsning). Optagelsen indeholdt følgende parametre:

Tidspunkt, længdegrad, breddegrad, GNSS-højde og hastighed over jorden (ground speed).

Data fra pilotens tablet er præsenteret i bilag 2.

Overvågningsvideo

Der var monteret overvågningskameraer på kontroltårnet i EKRK. To af overvågningskameraerne optog dele af flyvningen. Det ene kamera optog anflyvningen, landingen og de første 50 meter af landingsafløbet. Det andet kamera optog fra anflyvningen indtil havariet.

Havarikommissionen rekvirerede en kopi af overvågningsvideoerne. Videoerne var i High Definition (HD) kvalitet og nyttige for sikkerhedsundersøgelsen. Afstanden fra kameraerne til begivenhedsstedet reducerede dog opløsningen og dermed kvaliteten.

Figur 3. Overvågningskamera 1 med OY-NAL på kort finale til højre
Figur 3. Overvågningskamera 1 med OY-NAL på kort finale til højre

Figur 4. Overvågningskamera 2 med OY-NAL i sætningszonen til bane 11
Figur 4. Overvågningskamera 2 med OY-NAL i sætningszonen til bane 11

Udklip af fotos hvert sekund fra overvågningsvideoerne er præsenteret i bilag 3.

Videoklip. Den sidste del af landingsafløbet og den efterfølgende afbrudte landing. På grund af afstanden fra overvågningskamera 2 til flyet er videokvaliteten desværre ikke optimal.

Data fra redningshelikopteren

Redningshelikopteren optog bl.a. positions- og motordata samt på-jorden-signal (ground signal/weight on wheels). Datapunkterne blev optaget hvert sekund (1 Hz).

Havarikommissionen rekvirerede en kopi af redningshelikopterens data fra FHK. Data var af god kvalitet og nyttige for Havarikommissionens sikkerhedsundersøgelse.

Data viste, at redningshelikopteren udfladede (”flared”) kl. 17:37:55 med motorkraften på maximalt 87 % torque. Landingen (weight on wheels) skete kl. 17:38:03, hvorefter motorerne (3 stk.) var i tomgang, indtil de blev stoppet kl. 17:39:23.

Vrag og havaristed

Flyet ramte afgrænsningshegnet i EKRK og havarerede på en mark ca. 230 m syd for sætningszonen til bane 11 (se evt. bilag 2).

Der var dele fra højre vingetip ved afgrænsningshegnet (se evt. foto 1).

Marken havde nedslagsmærker fra højre vinge og flykroppen.

Foto 2. Oversigtsbillede fra havaristedet
Foto 2. Oversigtsbillede fra havaristedet

Overlevelsesaspekter

Flyvehastigheden ved nedslaget/havariet skønnes at have været tæt på flyets stallhastighed.

Flykroppen (fuselagen) var konstrueret af en svejst jernrørskonstruktion beklædt med lærred.

Jernrørskonstruktionen blev væsentligt deformeret i forbindelse med havariet. Dette reducerede cockpittets størrelse i en sådan grad, at pilotens hoved blev sårbart for en kollision med flyets struktur.

Piloten anvendte skulder- og lændesele (3-punktssele), og disse forblev intakte i forbindelse med havariet.

Der opstod ikke brand, og piloten kunne selv evakuere flyet.

Tekniske undersøgelser

Havarikommissionen kontrollerede flyets kabel- og stangforbindelser til alle rorflader (inkl. flaps). De tekniske undersøgelser afdækkede ingen fejl på rorforbindelserne, der ikke kunne henledes til havariet.

Der var lufttryk i begge hovedhjul (ingen punktering).

Piloten oplevede ingen tekniske problemer med flyet under hændelsesforløbet.

Supplerende oplysninger

Potentiel turbulens fra redningshelikopteren

Havarikommissionen kontaktede ANSV (den italienske Havarikommission), og derigennem producenten af redningshelikopteren (Leonardo Helicopters), for at afdække, om redningshelikopteren kunne have skabt tilstrækkelig turbulens til at have påvirket OY-NAL under landingsafløbet.

Helikopterproducentens aerodynamiske afdeling konkluderede, at helikopterens turbulens ikke kunnet have påvirket OY-NAL på baggrund af følgende (svaret er oversat fra engelsk):

  • Alle tilgængelige kortlægninger af helikopter-downwash (både beregnede og fysisk målte) var begrænsede til maksimalt 200 m, da downwash-turbulensen derefter bliver uadskillelig fra [mindre end] den turbulens, der i forvejen eksisterer i atmosfæren.
  • I betragtning af karakteristikken for aftagning af ”wake turbulence” skønnes to minutter som værende lang tid.
  • På baggrund af vindretningen og afstanden kan påvirkningen udelukkes (se nedenstående figur).

Figur 5. Helikopterfabrikantens illustration af vindens indflydelse på helikopterens turbulens
Figur 5. Helikopterfabrikantens illustration af vindens indflydelse på helikopterens turbulens

Helikopterproducentens originale svar (på engelsk) er præsenteret i bilag 4.

2

Analyse

Generelt

Piloten var behørigt certificeret.

Flyet var luftdygtigt, og flyets tekniske tilstand skønnes ikke at have haft indflydelse på hændelsesforløbet.

Flyets masse og balance var inden for flyfabrikantens foreskrevne begrænsninger.

Havarikommissionen vurderer, på baggrund af svaret fra producenten af redningshelikopteren, at turbulens fra redningshelikopteren ikke var en faktor under hændelsesforløbet.

Vindforhold

På baggrund af METAR og rå vinddata skønnes vejrforholdene på tidspunktet for havariet at have resulteret i en middelvind på ca. 7-8 kt fra ca. 80 grader. Vinden var dog variabel og stødende.

Vindmålerens placering ca. 900 m øst for området for baneafkørslen gjorde, at den præcise vindpåvirkning på OY-NAL ikke kunne afdækkes. Data fra vindmåleren indikerede dog vindstød fra en retning ned til 30 grader og med en styrke op mod 17 kt i tidsrummet omkring baneafkørslen.

Vindforholdene skønnes derfor at have resulteret i et vindstød under landingsafløbet, der bidrog til, at flyets venstre vinge løftede sig, og at flyet begyndte at køre mod højre.

Håndtering og procedurer

Piloten antog, sandsynligvis på baggrund af en stabil anflyvning, at sidevind ikke ville være et problem under landingen. På denne baggrund valgte piloten flapposition 40° for en normal landing, frem for flyfabrikantens anbefalede flapposition 0° for en sidevindslanding.

Landing med flaps i flapposition 0° ville have reduceret flyets følsomhed overfor sidevind.

Efter en oplevet god sætning var piloten under landingsafløbet ikke forberedt på vindstød fra siden. Pilotens sidevindskorrektion har derfor sandsynligvis været utilstrækkelig til at kompensere for vindstødet, hvilket resulterede i, at venstre vinge løftede sig, og at flyet drejede mod højre.

Flyet havde retning mod et banekantslys, og piloten valgte at bringe flyet i luften for at undvige banekantslyset. Havarikommissionen vurderer generelt risikoen for et havari ved en kollision med et banekantslys som værende meget lille.

Flyets AFM angav ikke en rotationshastighed. Men ved den afbrudte landing trak piloten kontrolrattet tilbage, øgede flyets næsestilling og bragte flyet i luften ved en lav flyvehastighed.

På baggrund af vinddata, samt flyvedata fra pilotens tablet, vurderer Havarikommissionen flyvehastigheden at have været mellem 30 og 38 kt da piloten bragte flyet i luften. Dette var lavere end den angivne stallhastighed (45 kt ved maximum tilladt masse og motoren i tomgang) og resulterede i aktivering af en advarsel for stall.

Den løftede næsestilling ved en lav flyvehastighed, i kombination med at højre vinge lå i læ for vinden, resulterede i et stall over højre vinge og dermed et begyndende spind i lav flyvehøjde. Piloten mistede kontrollen med flyet.

Den lave flyvehøjde, og det korte tidsrum før kollisionen med hegnet og terrænet, tillod ikke piloten at genvinde kontrollen med flyet.

Overlevelsesaspekter

At flyvehastigheden ifølge data ved kollisionen med terrænet var lav (formodentligt tæt på stallhastigheden), i kombination med at der ikke opstod brand, gjorde havariet overlevelsesmuligt.

Deformeringen af flyets cockpit var begrænset, hvilket forhindrede fastklemmelse samt alvorlig tilskadekomst af piloten. Intakte lænde- og skulderseler reducerede ligeledes risikoen for alvorlig tilskadekomst.

3

Konklusioner

Sammenfatning

Utilstrækkelig sidevindskorrektion under landingsafløbet medførte, at venstre vinge utilsigtet løftede sig. Flyet kørte mod højre og efterfølgende ud over landingsbanens sidebegrænsning.

Pilotens besluttede sig for at afbryde landingen (gå rundt), gav fuld gas og bragte flyet i luften ved en lav flyvefart. Højre vinge stallede, og flyet indledte et spind mod højre.

Højre vingetip kolliderede med et hegn, og flyet havarerede på en mark.

4

Sikkerhedsanbefalinger

Sikkerhedsundersøgelsen gav ikke anledning til fremsættelse af sikkerhedsanbefalinger.

5

Bilag

5.1

Bilag 1

Bilag 2

Retur til pilotens tablet eller vrag og havaristed

Bilag 2. Data fra pilotens tablet behandlet i Google Earth

Tidspunkt

GNSS-højde (ft)

Hastighed over jorden

/ground speed (km/h)

Hastighed over jorden

/ground speed (mph)

Hastighed over jorden

/ground speed (kt)

17:40:35

185

113

70

61

17:40:40

168

106

66

57

17:40:45

155

91

56

49

17:40:47

156

83

52

45

17:40:50

152

72

45

39

17:40:53

151

61

38

33

17:40:54

151

59

37

32

17:40:56

149

56

35

30

17:40:59

150

72

45

39

17:41:00

163

74

46

40

17:41:02

180

87

54

47

17:41:03

190

102

63

55

17:41:04

183

115

71

62

17:41:05

163

119

74

64

17:41:06

145

83

52

45

17:41:07

148

115

71

62

Download en KML-fil over slutanflyvningen, landingsafløbet og den efterfølgende afbrudte landing til brug i eksempelvis Google Earth.

Link til Google Earth

  • Bilag 2.kml
  • 14.9 KB

Bilag 3

Retur til overvågningsvideo

Bilag 3. Billedudklip fra overvågningskamera 1
Bilag 3. Billedudklip fra overvågningskamera 1

Bilag 3. Billedudklip fra overvågningskamera 2
Bilag 3. Billedudklip fra overvågningskamera 2

Bilag 3. Billedudklip fra overvågningskamera 2
Bilag 3. Billedudklip fra overvågningskamera 2

Bilag 4

Retur til potentiel turbulens fra redningshelikopteren

Leonardo’s Aerodynamics department has reviewed the downwash data available for AW101 as well as the data collected directly in the field from other military customers (i.e., CH47 helicopter) and highlights the following:

  • The downwash level near the helicopter is obviously high; however, all downwash maps available (both calculated and measured in the field) do not extend over 200 meters because over that distance the rotor wake dissipates till become indistinguishable from the turbulence existing in the atmosphere. 
  • Even considering the possibility of the wake transport by the wind, the time frame of 2 minute is a long time compared to the characteristic time of the wake attenuation phenomenon.
  • At the end, even neglecting the wake attenuation, the wake influence can be excluded by considering the wind direction and the mutual distance from helicopter and the airplane (see the picture below). 

In conclusion, it’s reasonable to believe that the downwash of the AW101 at the distance of 250 meters, under the specified conditions, is indistinguishable from the turbulence existing in the atmosphere.

Bilag 4 Helikopterfabrikantens illustration af vindens indflydelse på helikopterens turbulens

Kontakt til Havarikommissionen

Hvis du har spørgsmål til denne publikation, er du meget velkommen til at kontakte os.

E-mail: aib@havarikommissionen.dk

Telefon: +45 33 14 70 80